今年以来,沧州炼化聚丙烯车间通过实施增加跨线、冷凝器并联改串联等多项改造,投用变压吸附回收尾气设施,提高了丙烯回收率,预计年增效两百多万元。
该车间冬季用射流泵抽真空时有水蒸汽带入气柜,经压缩冷凝后水蒸汽液化成水,冬季气温低易造成返料线冻凝,因此,冬季只能停用射流泵以避免返料线冻凝,每月大约少回收丙烯20吨以上。为了回收这部分丙烯,该车间利用现有的PSA往复真空泵,在PSA往复真空泵与原来射流泵真空线之间增加了一条跨线,消除了弊端,冬季也可照常回收丙烯。
今年2月份投用PSA真空泵后,丙烯回收率由82.85%提高到94.11%,既多回收了丙烯,又减少了环境污染,每年增效在200万元以上。同时,该车间技术人员还将回收冷凝器由并联使用改串联使用,使回收气冷却温度进一步降低,从而增加了丙烯回收量。
该车间还随时跟踪丙烯的回收效果,及时改进。他们发现变压吸附装置在今年上半年运行过程中,逆放过程所用时间较设计值长几十秒,影响到了处理量,只达到设计值的60%,在4月份装置加工量高时无法满足生产需要,只能同时开变压吸附和膜回收,因膜回收效率较低,使得回收量受到影响。于是他们及时与技开部门和设计单位联系,于今年6月份对变压吸附装置实施改造,消除了瓶颈,使得丙烯回收设施回收效果始终保持在较高水平,确保了丙烯的高效回收。 |